帶鋸床調速系統的設計與運用
帶鋸床調速系統調速方案選擇
帶鋸床調速系統方案有2種一種是進給機構由交流變頻電機、控制板、減速箱、支架、直線導軌和導軌支架等組成,鋸架與滾輪機構用螺釘固為一體,電機控制絲杠轉動,驅動鋸架進給,進給速度(0.8—800ram/rain)通過電位器或變頻器面板的增減速按鈕調整,機床實際工作中,應根據T.件材料、強度、硬度和規格選擇適當進給速度,避免鋸帶悶打滑、切削時打齒和鋸條斷裂。另一種是直接控制液壓系統中的流量閥來控制速度達到無極調速。
鋸架進給系統設計
方案一設計:

1.選擇交流電機(功率)
根據機床特點,由公式:P=ugv/y(1)式中P—交流電機功率,KW·y-摩檫因數.g——移動部件重力,v——鍋架最大進給速度,mm/min——傳動效率
初步選擇1.5kW異步電機。為達到和變頻器最佳配合,選擇YVPIOOL-6,1.5kW變頻調速異步電機(額定電流4A,額定電壓380V,額定轉速970r/min)。
2.選擇變頻器
(1)選擇原則。①變頻器容量應適當大于負載所需容量。②變頻器電流應大于電機電流??紤]調速系統穩定性和性價比,選擇臺達VFD022843B型變頻器(最大適用2.2kW電機,最大輸出電流5A,具有高性能矢量控制,轉差補償增益自動設定功能,可提供低速高轉矩輸出和良好的動態特性)。
(2)主要參數設置。根據生產工藝要求和設備主要性能,設置變頻器主要參數,見表1,其他參數為出廠設置。
帶鋸床調速系統的運行
1.工作流程
機床鋸架進給調速系統電氣接線見圖4.1,選擇、調整機床各一切削參數后,即可按照機床工作程序(圖4.2),按下操作面板相應按鈕,運行機床。
2.運行特點
按下工進開按鈕,Y9響應,輸出繼電器KA6線圈得電,其常開觸點閉合,變頻器正轉(FWD),同時無設定段速選擇,鋸架以手動設定速度前進,操作人員可根據35要按增減按鈕調整工進速度(最低速度是變頻器最低輸出頻率0.1)。按下快退開按鈕,Y10響應,輸出繼電器KA8線罔得電,其常開觸點閉合,變頻器反轉(REV),同時第二段速頻率選擇,鋸架以第二段速設定頻率快速運行至后端,退到行程點(X12)自動停止,其闖可在任意位置停止快退。按下快進開按鈕,Y11響應,輸出繼電器KA7線圈得電,其常開觸點閉合,變頻器正轉(FWD),同時第一段速頻率選擇,鋸架以第一段速設定的頻率,快速運行至前端,進到行程點(XII)自動停止,其間可在任意位置停止快迸。
方案二設計:
直接通過流量閥來控制鋸架的進給速度,可以實現無極調速。

從系統復雜性和全自動方向考慮,最后決定采取方案二較好。